新一代分子增压泵—深冷水气泵组合抽气机組(2)

2009-11-26 储继国 深圳大学物理科学与技术学院

三、实例

  本项目的真空试验在上海三井公司的真空炉上进行(见图3),镀膜试验在深圳振恒昌公司的ZLS-1600蒸发镀膜机上进行(详见图4)。

上海三井公司的真空炉 ZLS-1600蒸发镀膜机 蒸发镀膜设备的方框图

  本项目蒸发镀膜设备的方框图如图5所示,抽气机组由4 台MB-200D分子增压泵、1台2X-15前级泵、1台0.4m2深冷水汽泵P,以及2台粗抽泵H-150 组成。为了减少流导损失,水汽泵安装在镀膜室和高阀之间。

  2)精抽:50~2×10-2Pa,4×分子增压泵+深冷水汽泵(阱),抽气时间4min。分子增压泵一直运行,由高阀控制。深冷吸附阱与镀膜室直接相连,仅精抽时制冷,其余时间置于待机状态。  3)如图2所示,4台分子增压泵在50Pa时,抽速已达400L/s,因此,本设备不需要罗茨泵。加上分子增压泵的抽速随真空度提高迅速上升,实际抽气效果明显优于罗茨泵。

2.镀膜室抽气曲线

  本设备镀膜室压强与精抽时间关系如图6、7所示。精抽4min,镀膜室压强降至2×10-2Pa,已达到蒸发镀膜的要求。精抽10分钟,镀膜室进入10-3Pa。精抽15 分钟,镀膜室压强为7×10-3Pa。

镀膜室抽气曲线

3.产品质量

  镀膜产品的质量采用目测:膜层亮度高、无色泽泛黄现象,质量明显优于扩散泵镀膜设备。

四、本设备与扩散泵镀膜机组的比较

  1.本设备与双扩散泵设备的抽气能耗、真空机组费用、生产效率、真空质量和产品质量比较:

  按每天生产120炉,每年300天计算,每台镀膜设备节省抽气能耗37万度。

  2.本设备与单扩散泵设备的抽气能耗、真空机组费用、生产效率、清洁真空和产品质量比较:

  按每天生产120炉,每年300天计算,每台镀膜设备节省抽气能耗42万度。

五、社会、经济效益

1.经济效益

  1)抽气能耗/炉节省80%,每台设备节电30~40万度/年。相当于每台设备减排CO2 200~300 吨/年。

  2)彻底消除油蒸汽污染,消除膜层色泽泛黄现象,显著提高镀膜产品质量。

  3)粗抽机组仅工作3~4分钟,一套粗抽机组可供二台镀膜设备共用,节省设备费用和占地空间。

  4)每台设备降低生产成本20~30万元/年。

2.社会效益

  1)节能:按珠三角地区推广应用1,000 台计算,年节电3~4 亿度,相当于减排CO2 20~30万吨/年。

  2)减少环境污染:降低蒸发镀膜成本,加速真空镀取代水镀(化学镀)的步伐。

  3)本项目属国际首创,将提升我国蒸发镀膜产业的水准,开创绿色、节能的蒸发镀膜新时代。

  4)本项技术原则上可用于其它大型高真空设备。众多应用中,经济效益最好的是磁控溅射,其原因在于:

  ■ 磁控濺射的放电压强约0.5Pa,在此压强下,扩散泵的抽速仅为标称值1/6~1/5(须采用节流技术),分子泵的抽速也仅为标称值的50%。事实上,这两种泵都不是磁控放电的理想泵种。

  ■ 分子增压泵在0.5Pa 具有最大抽速,一台分子增压泵可以取代相同标称抽速的5~6台扩散泵,或者2台分子泵。

  ■ 分子泵无法取代罗茨泵,因此,无法消除中真空油蒸汽污染。

  ■ 分子增压泵能获得清洁中真空,加上采用独特的抽气工艺,镀膜全过程消除油蒸汽污染,为制备高质量镀膜制品提供了基本保证。

  ■ 深冷水汽泵对可凝性气体具有极大的抽气能力,对Ar 的抽速为零。因此,深冷水汽泵对磁控放电的工作气体,还具有很强的纯化作用。

六、致谢

  本项研究的前期工作一直在华中一先生指导下进行,华先生临终之前一个月,还在关注和支持本项工作,作为华先生的学生,在此表示深沉的致谢和敬意,并希望本项成果能够迅速推广应用,迅速转化为生产力,习此慰告华中一先生在天之灵。