变频调速在大型气冷罗茨真空泵抽气系统中的应用(2)
4、JZJQH2500-224抽气系统组合机组运行特性
4.1、组合机组的系统图
如图4所示, 组合系统中为减少启动ZJQ1200气冷罗茨泵、ZJQ600气冷罗茨泵电机起动时对电网的冲击,采用变频器软起动的方式来消除对电网的影响,从系统成本来考虑,控制系统不单独另设变频器,达速后切换工频的控制方式,此两泵均采用工频电机。而ZJQ2500气冷罗茨泵如果在高的入口压力下直接启动不采用变频,最大运行功率会很大,尤其在入口压力55000Pa附近达到170 kW,为了减少此段范围的功率,对主泵ZJQ2500气冷罗茨泵电机采用变频电机,采用实时变频的方式进行实时控制。
图4 JZJQH2500- 224型气冷式罗茨真空泵组合系统
4.2、运行性能
4.2.1、抽气速率—入口压力曲线
根据测试记录, 可以分别绘制出JZJQH2500-224和JZJQH2500-24组合机组抽气系统,见图5。
图5 抽气速率-入口压力曲线
4.2.2、抽气时间计算
从图5 的抽气速率—入口压力曲线可以看出, 在入口压力105~104Pa 范围,JZJQH2500-24的抽气速率明显高于JZJQH2500-224,为了缩短时间, 在符合公式(5)的前提下, 尽量提高ZJQ2500的泵轴转速,为此对ZJQ2500罗茨泵的配套电机采用4p变频电机,使得在低的入口压力段泵的理论抽气速率达到3750L/s。根据公式
式中t———抽气时间,s
kq———修正系数
V———容器体积,M3
S———有效抽速,L/s
P1———开始抽气时容器的压力(Pa)
P2———经t 时间抽气后容器内的压力,Pa修正系数kq
表1 不同压力范围对应的修正系数
经分段计算,变频调速JZJQH2500-224抽气系统对1000M3容器从105Pa抽至10Pa的时间为95.8min,而未采用变频的系统则为82.8min。
5、两种抽气系统的性能比较
表2 两种抽气系统的性能比较
从表2 可以看出,利用变频调速对大容器抽真空,可以节省功率、缩短抽气时间、减少冷却面积从而可以减少材料消耗。